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第1篇 煤氣管道更換風機后安全措施——安全措施3
整個施工期間消防車、滅火器、水頭等滅火措施到位監(jiān)護。
1.臨時管就位
如圖中虛線所示,dn1200臨時煤氣管道鋪設到位,a、b、c、d點處與臨時管相聯各dn900短節(jié)及4個dn900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗合格。g點處開dn25氮氣進氣口并安裝閥門,h、i點開dn100放散口并安裝閥門,4個碟閥關閉。
2.a、b、c、d、e、f點碰頭及臨時管投用
1)關閉新1#、新2#、新3#閥門,煤氣經9#、10#閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。堵新1#、新2#閥門外側盲板,堵新3#閥門內側盲板。打開新1#、新2#閥門外側放散管(dn100),從新3#閥內側放散管的取樣管(dn20)通氮氣吹掃進行氮氣置換,在新1#、新2#閥門外側放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)e、f點碰頭。在e、f點動火和dn1200臨時煤氣管道碰頭,動火期間,一直通氮氣保壓。
3)d點碰頭及d點至4#閥內側dn900管道更換。運行1#、2#、3#三臺風機中兩臺風機,4#風機停用。堵4#內側盲板,4#風機揭大蓋,自4#內側dn20管道通氮氣至風機大蓋入大氣進行氮氣置換,用co報警儀測試至合格。在4#內側法蘭外動火割除dn900管道,更換新管道,并配置dn900短節(jié)和臨4#碟閥相聯。
臨時管投用。先打開h、i點放散,從g點通氮氣進行氮氣置換至h、i點取樣做含氧合格后,再打開3#閥內側放散進行主煤氣管道氮氣置換至取樣做含氧合格。同時,風機蓋大蓋,自4#閥內側通氮氣至風機軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮氣。
打開新3#閥、稍開臨4#閥、打開風機本體煤氣取樣口,進行煤氣置換至含氧試驗合格。此時,煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4)a、b、c點碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時管經新煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
3.原dn1200管更換及投用
1)堵新4#閥內側盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側dn900管道上鉆dn15孔(鉆孔時在施鉆點淋機油避免產生火花),由新4#閥內側放散管的取樣管(dn20)通氮氣進行氮氣置換至含氧試驗合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,dn1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統(tǒng)完全隔離。
2)氮氣保壓,dn1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時,由于管道內存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險。采取先在管道上方割開一dn50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,dn1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預備進一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風機出口的4根dn900支管),
3)從新1#閥內側、4#閥外側接管(dn25)通氮氣,打開新4#閥處放散進行氮氣置換含氧試驗合格。抽4#閥處盲板,打開4#閥、新1#閥內側放散管、4#外側放散管進行煤氣置換至含氧合格。
4)運行1#2#、3#3臺風機中2臺風機,4#風機停用,關閉臨4#碟閥。抽出4#內側盲板,同時堵臨4#碟閥內側盲板。煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風機,至此煤氣全部從新dn1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4.臨時管拆除
堵新3#閥內側盲板,自g點通氮氣,打開新3#閥處放散進行氮氣置換至含氧試驗合格,拆除臨時煤氣管道,e、f點與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側盲板及新3#閥內側盲板,做煤氣置換合格,打開新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新dn1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用,全部檢修工作結束。
本工程施工任務重,施工跨時長(2個月時間),施工現場十分擁擠,施工區(qū)域安全要求極高,如果發(fā)生不測,后果將是災難性的。但在整個工程的準備上充分、細致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實、到位,雖然倒風機8次、抽堵盲板23次、動火作業(yè)近2個月時間,沒有發(fā)生一起施工安全事故,沒有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風機后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產的重大隱患。
嚴蘊奇 徐風雷 許萬國 夏旭
第2篇 鍋爐汽水系統(tǒng)管道更換檢修標準安全措施
一、本措施工作前學習記錄
工作內容 | #1爐a級檢修高壓管道檢修 | 工作單位 | ||
學習日期 | 年月日 | |||
風 險 分 析 | 1、汽水系統(tǒng)隔離不嚴,易造成人員燙傷;開工前工作負責人和許可人共同檢查,確保系統(tǒng)隔離嚴密。 2、切割機、坡口機等電動工器具不合格容易發(fā)生機械傷害;使用前必須檢驗合格。 3、檢修過程中雜物容易進入系統(tǒng)內部而不易取出;及時將管口封堵好,并加裝封條。 4、鋼絲繩、葫蘆不合格容易發(fā)生機械墜落;使用前檢查合格。 5、高空作業(yè)容易發(fā)生高空墜落;腳手架檢驗合格后才能使用,高空作業(yè)扎好安全帶。 6、氣割電焊時容易發(fā)生火災;施工點下方鋪好膠皮,檢修人員多注意觀察下方情況。 | |||
參與檢修工作的人員學習簽名 | ||||
主持人(簽名) | ||||
注意事項: 1、該學習記錄表與對應的檢修標準安全措施配套使用。 2、主持人由工作負責人擔任,工作組全體成員學習后簽字執(zhí)行。 3、在工作中執(zhí)行對應的安全措施后,由工作負責人打“√”,并對執(zhí)行安全措施的時效性負責。 4、對風險分析內容由工作負責人進行落實。 |
二、本標準安全措施內容
標準檢修安全措施執(zhí)行順序 | √ | |
1. | 開工前的準備 | |
1.1 | 開工前,由班組技術員準備檢修工序卡、網絡圖、安全措施。 | |
1.2 | 開工前,班長根據工作需要及人員精神狀態(tài),確定工作負責人及檢修人員,技術員組織工作組成員學習檢修工藝規(guī)程、工序卡及本項安全措施。 | |
2 | 檢修準備 | |
2.1 | 辦理熱力機械工作票。 | |
2.2 | 檢修前,檢修管段放水、消壓至零。工作工作負責人必須檢查工作票所列安全技術措施全部完成。 | |
2.3 | 將管道等備品準備好,并檢驗合格,合金鋼必須做光譜材質復合。 | |
2.4 | 檢修用的工具:電動切割據、坡口機等準備好。 | |
3 | 水位計檢修過程 | |
3.1 | 參加檢修人員,必須由工作負責人統(tǒng)一指揮,所有工作人員必須服從命令,聽從指揮。 | |
3.2 | 將檢修管段與運行管道做好可靠隔離,開啟放水門,消壓至零。 | |
3.3 | 拆除管道保溫、鐵皮。 | |
3.4 | 將更換管段劃好切割線。 | |
3.5 | 用氣割或切割據小心將檢修管段割除,防止靜壓傷人,泄壓口不能正對著檢修人員和電氣設備,安排經驗豐富的檢修人員切除第一道焊口。新焊口要與支吊架、焊縫、應力區(qū)保持規(guī)定間隔,新焊口不得出現在不容易焊接和檢修的區(qū)域。 | |
3.6 | 將新管道做全面檢查,合金鋼管道必須做材質復合檢驗。 | |
3.7 | 按照焊接工藝卡要求打好坡口。 | |
3.8 | 焊接與熱處理。 | |
3.9 | 焊后焊口金相檢查,合格后恢復保溫。 | |
4 | 檢修收尾工作 | |
4.1 | 每次收工前,工作負責人都要檢查管道封口情況,確認無誤后方可收工。 | |
4.2 | 終結工作票前,工作負責人要全面檢查管道支吊和受力情況。 |
三、本工作票中必須填寫的內容
序號 | 工作票中的內容 | |||||
1 | 關閉檢修管道前后隔絕門,并掛“禁止操作,有人工作”警告牌。 | |||||
2 | 開啟檢修管道疏水門和放空氣門,放水消壓至零。 | |||||
3 | ||||||
編寫 | 張仲景 | 審核 | 審定 | |||
批準年月 日 |
第3篇 煤氣管道更換風機后安全措施——方案制定2
為徹底解決煤氣管道及閥門的泄漏和堵塞問題,并確保煤氣的安全穩(wěn)定輸出,決定從風機出口管至新煤氣主管的2條dn1200支管鋪設1條dn1200臨時煤氣管道(如圖中虛線所示)。在確保不間斷輸出煤氣的同時,把風機后dn900煤氣支管及dn1200煤氣水平貫通管隔離,徹底檢修更換處理,待檢修完畢,拆除臨時管道。
由于是在風機房進行長時間多區(qū)域的“心臟手術”,安全檢修難度極大;又因不能間斷輸送煤氣,安全生產壓力極大。為此,我們充分考慮了安全生產及施工安全,在切實落實安全措施的前提下,確定了工程實施的4個階段:①臨時管就位;②a、b、c、d、e、f點碰頭及臨時管投用;③原dn1200管更換及投用;④臨時管拆除。
嚴蘊奇 徐風雷 許萬國 夏旭
第4篇 鍋爐汽水系統(tǒng)管道更換檢修標準 安全措施
一、本措施工作前學習記錄
工作內容
#1爐a級檢修高壓管道檢修
工作單位
學習日期
年月日
風
險
分
析
1、汽水系統(tǒng)隔離不嚴,易造成人員燙傷;開工前工作負責人和許可人共同檢查,確保系統(tǒng)隔離嚴密。
2、切割機、坡口機等電動工器具不合格容易發(fā)生機械傷害;使用前必須檢驗合格。
3、檢修過程中雜物容易進入系統(tǒng)內部而不易取出;及時將管口封堵好,并加裝封條。
4、鋼絲繩、葫蘆不合格容易發(fā)生機械墜落;使用前檢查合格。
5、高空作業(yè)容易發(fā)生高空墜落;腳手架檢驗合格后才能使用,高空作業(yè)扎好安全帶。
6、氣割電焊時容易發(fā)生火災;施工點下方鋪好膠皮,檢修人員多注意觀察下方情況。
參與檢修工作的人員學習簽名
主持人(簽名)
注意事項:
1、該學習記錄表與對應的檢修標準安全措施配套使用。
2、主持人由工作負責人擔任,工作組全體成員學習后簽字執(zhí)行。
3、在工作中執(zhí)行對應的安全措施后,由工作負責人打“√”,并對執(zhí)行安全措施的時效性負責。
4、對風險分析內容由工作負責人進行落實。
二、本標準安全措施內容
標準檢修安全措施執(zhí)行順序
√
1.
開工前的準備
1.1
開工前,由班組技術員準備檢修工序卡、網絡圖、安全措施。
1.2
開工前,班長根據工作需要及人員精神狀態(tài),確定工作負責人及檢修人員,技術員組織工作組成員學習檢修工藝規(guī)程、工序卡及本項安全措施。
2
檢修準備
2.1
辦理熱力機械工作票。
2.2
檢修前,檢修管段放水、消壓至零。工作工作負責人必須檢查工作票所列安全技術措施全部完成。
2.3
將管道等備品準備好,并檢驗合格,合金鋼必須做光譜材質復合。
2.4
檢修用的工具:電動切割據、坡口機等準備好。
3
水位計檢修過程
3.1
參加檢修人員,必須由工作負責人統(tǒng)一指揮,所有工作人員必須服從命令,聽從指揮。
3.2
將檢修管段與運行管道做好可靠隔離,開啟放水門,消壓至零。
3.3
拆除管道保溫、鐵皮。
3.4
將更換管段劃好切割線。
3.5
用氣割或切割據小心將檢修管段割除,防止靜壓傷人,泄壓口不能正對著檢修人員和電氣設備,安排經驗豐富的檢修人員切除第一道焊口。新焊口要與支吊架、焊縫、應力區(qū)保持規(guī)定間隔,新焊口不得出現在不容易焊接和檢修的區(qū)域。
3.6
將新管道做全面檢查,合金鋼管道必須做材質復合檢驗。
3.7
按照焊接工藝卡要求打好坡口。
3.8
焊接與熱處理。
3.9
焊后焊口金相檢查,合格后恢復保溫。
4
檢修收尾工作
4.1
每次收工前,工作負責人都要檢查管道封口情況,確認無誤后方可收工。
4.2
終結工作票前,工作負責人要全面檢查管道支吊和受力情況。
三、本工作票中必須填寫的內容
序號
工作票中的內容
1
關閉檢修管道前后隔絕門,并掛“禁止操作,有人工作”警告牌。
2
開啟檢修管道疏水門和放空氣門,放水消壓至零。
3
編寫
張仲景
審核
審定
批準年月 日
第5篇 煤氣管道更換風機后安全措施——引言1
馬鋼煤焦化公司年產焦炭200萬t左右,煤氣發(fā)生量約12.9萬m3/h。煤氣鼓風機后至洗滌塔前煤氣管道經過6年多的滿負荷運行,多處出現了堵塞和腐蝕情況。2001年6月,公司利用as系統(tǒng)停產年修時間增設了一路dn1600主煤氣管道后(原dn1600主煤氣管道清堵、檢修后亦投用,使機后至洗滌塔有2路可同時使用又可互為備用的主煤氣管道),2002年,風機出口4根dn900煤氣支管及1根dn1200南北水平貫通管又出現了多處十分嚴重的腐蝕泄漏及堵塞情況。如圖1所示:5#大閥南側與一系煤氣大循環(huán)管三通處,多處腐蝕,冷凝液滲出,最為嚴重處腐蝕穿孔,泄漏煤氣,雖多次采取防腐、打包箍等處理措施,但效果仍不理想,腐蝕面積不斷擴散加大,相鄰煤氣管道壁厚只有2~3mm;5#、6#、7#、9#、10#煤氣大閥法蘭也有不同程度的泄漏,相連煤氣管道亦被腐蝕。另外,dn1200的水平煤氣管道內的沉積物高度約有500~600mm,dn900煤氣支管內沉積物高度約有300~400mm,造成煤氣輸出不暢,機后壓力高,最高時達25kpa。同時,因管道存在沉積物,造成機后煤氣閥門存在不同程度的關閉不嚴現象,煤氣大量從備用風機的軸封處向外泄漏,影響風機的正常檢修維護管理,腐蝕風機轉子,使備用風機不能正常備用,污染風機潤滑油,使風機故障跳機頻繁。煤氣管道的腐蝕、堵塞及閥門法蘭的泄漏已成為威脅安全生產的重大隱患。機后煤氣管道布局見圖1。
圖1 機后煤氣管道布局圖
嚴蘊奇 徐風雷 許萬國 夏旭